蒸汽電動調(diào)節(jié)閥主要分為蒸汽電動溫度調(diào)節(jié)閥、電動壓力調(diào)節(jié)閥和電動流量調(diào)節(jié)閥,因其使用介質(zhì)的高溫高壓,故在選型時頗有講究,如果選型不當(dāng),則會在使用過程中頻頻出現(xiàn)故障,嚴(yán)重影響設(shè)備和系統(tǒng)的正常運行。下面我們通過一個實例來談?wù)務(wù)羝妱诱{(diào)節(jié)閥的選型及使用中需要注意的一些問題。
曾有一家大型化工企業(yè),需要用蒸汽來控制反應(yīng)罐的溫度,蒸汽來自熱電廠的蒸汽余熱,溫度 200℃ 左右,壓力 1.2MPa 左右,要求用蒸汽電動調(diào)節(jié)閥來控制蒸汽壓力的恒定,閥門進(jìn)口壓力 0.8~1.0MPa,出口壓力 0.4~0.5MPa。開始選型時,因為沒有弄清楚現(xiàn)場參數(shù),選用的是電動單座調(diào)節(jié)閥,使用不久就故障頻頻,執(zhí)行器電機燒壞、控制模塊損壞、減速齒輪打壞的事,屢屢發(fā)生。
后派人到現(xiàn)場觀察、分析,才找出故障原因。原來,蒸汽電動調(diào)節(jié)閥的進(jìn)出口壓差較大,執(zhí)行器在工作時負(fù)荷太大,也可以說過載,所以才會有減速齒輪不堪重負(fù),數(shù)次打壞及電機、模塊損壞的事,更有甚者,用戶在系統(tǒng)設(shè)計時取壓點選擇不當(dāng)(選在壓力變化特別快的地方),控制系統(tǒng)中壓力控制模塊的PID參數(shù)設(shè)置也有問題,致使整個系統(tǒng)靈敏度太高,壓力稍微有一點變化,調(diào)節(jié)器就會輸出控制信號去驅(qū)動調(diào)節(jié)閥,造成調(diào)節(jié)閥頻繁動作,以至于震蕩,進(jìn)而引起整個系統(tǒng)的震蕩,不但被控變量無法穩(wěn)定,更令調(diào)節(jié)閥不堪重負(fù),無法完成調(diào)節(jié)的任務(wù)。
經(jīng)與用戶協(xié)商后,果斷決定用電動套筒調(diào)節(jié)閥來代替單座調(diào)節(jié)閥,因為套筒閥的平衡結(jié)構(gòu)的閥芯,可以大大抵消蒸汽通過時產(chǎn)生的不平衡力,減輕電動執(zhí)行器的負(fù)荷,有利于調(diào)節(jié)閥長期穩(wěn)定地運行。之所以沒有選擇平衡式單座調(diào)節(jié)閥,是考慮到單座閥的導(dǎo)向密封圈不耐蒸汽狀況下的長期磨損,且系統(tǒng)對調(diào)節(jié)閥的泄漏量標(biāo)準(zhǔn)要求不高,套筒閥完全能勝任這種工況。同時,重新確定取壓點,當(dāng)套筒調(diào)節(jié)閥換上以后,調(diào)試系統(tǒng)時,將 PID 參數(shù)重新設(shè)置,減小比例帶,加大積分時間,即將系統(tǒng)響應(yīng)的時間稍微調(diào)整一下,蒸汽的壓力波動變化以能滿足使用為前提。經(jīng)過這樣一番調(diào)整,基本解決了這一問題。
其實,如果從理想方案來考慮,根據(jù)這里的現(xiàn)場工況和要求,選用氣動雙座調(diào)節(jié)閥更為適宜,只是用戶鋪設(shè)氣源管路不方便,才沒有采納。
綜上所述,對于蒸汽電動調(diào)節(jié)閥,選型固然重要,安裝、調(diào)試和維護(hù)更加重要,有好多故障都是用戶因不熟悉調(diào)節(jié)閥的性能和使用維護(hù)特點所造成的。你不能把調(diào)節(jié)閥孤立于控制系統(tǒng)之外,而需把它和整個系統(tǒng)一起來考慮、來調(diào)整,而且,調(diào)節(jié)閥是一個動態(tài)的執(zhí)行元件,容易出現(xiàn)各種故障,這是手動閥門所不能比的。而且,隨著現(xiàn)場總線調(diào)節(jié)閥的日漸推廣,本來由系統(tǒng)完成的任務(wù),下放到了調(diào)節(jié)閥的身上,這就對蒸汽調(diào)節(jié)閥的使用、維護(hù)提出了更高的要求。
渠工公司為化工、冶金等多領(lǐng)域量身制訂合理的閥門解決方案,可針對高溫高壓工況,選用適合的蒸汽電動調(diào)節(jié)閥及閥門控制系統(tǒng)。